傳統“建造”變為機械化“智造”長春軌道交通七號線吉大四院站拼裝完成

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摘要:7月1日,中鐵二十二局集團有限公司首座裝配式地鐵車站——長春軌道交通7號線吉大四院站拼裝完成,施工進度位居全線裝配式車站之首。

40餘名工人,4個月有效工期,經過“搭積木”式的預製構件拼裝施工,一座地鐵車站“華麗誕生”。7月1日,中鐵二十二局集團有限公司首座裝配式地鐵車站——長春軌道交通7號線吉大四院站拼裝完成,施工進度位居全線裝配式車站之首。

吉大四院站是全線三座裝配式車站之一,為地下二層島式車站,全長204米,其中現澆段位於車站兩端,總長60米,預製裝配段位於車站中部,總長144米,裝配構件共計72環504塊,最重的頂板構件長度超過10米,重達54噸,拼裝總重1.8萬噸。

裝配式建造科技是一種新型工法,它將車站主體結構分成底板、側牆、頂板等7塊混凝土預製構件,提前在預製場澆築製作,待明挖施工結束後,在施工現場將7塊預製構件按順序拼成一個拱形結構。據統計,該工法有效節省了工期4個月,减少現場作業人員80餘人。施工期間現場也不再有鋼筋綁紮和混凝土濕工作,既减少了鋼材、木材的用量,以及冬季低溫對現場混凝土施工的制約,也極大降低了施工雜訊和粉塵對城市環境的污染,有助於告別傳統“髒亂差”的現象,更符合綠色低碳發展理念。

“大積木”站得穩、接得牢是保證工程質量的關鍵環節。據項目總工程師劉力軍介紹,他們沿車站基坑橫向設定了5條1.2米寬的水泥條帶,作為構件落地的支撐點,並通過條帶表面平整度控制保證大面積拼裝體基面精平。同時,項目部還牽頭組織成立了科研攻關小組,邀請業內權威專家論證指導,科學組織編制施工方案,“量身定制”了具備旋轉、精確自動定位、防搖擺、姿態微調、糾偏等多功能的“80噸智慧龍門吊+整體分離式台車”工裝設備,確保拼裝誤差控制在5毫米以內,有效避免了拼裝接縫不符合設計要求、精平墊層平整度達不到要求、預製塊掉角等問題,攻克了全線首座樁撐體系車站裝配式施工難題,實現了由傳統“建造”到機械化“智造”的轉變。(趙廣欣

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