經過改造後武的漢格力工廠控制器智能化新生產線。
長江日報8月22日訊坐落在武漢開發區的格力電器控制器分廠主要生產“空調大腦”,8月22日,長江日報記者在該廠看到,生產線“火力全開”,每天分為兩班滿負荷生產。
生產線“火力全開”,滿負荷生產。
“寧可慢一點,也要堅持自主創新。”格力電器武漢負責人介紹,從“中國製造”走向“中國智造”,公司一直強調創新,走智能化數位化發展之路。“半成品的庫存多、數據不准、自動化程度低,在智能化改造前,格力面臨的製造過程中的問題與大部分的電子車間是一樣的。”控制器分廠廠長王增傑介紹,通過對控制器生產全流程進行自動化、數位化、智能化的方案設計、實施、改造,最終實現控制器產品智能化精益生產,將這套技術先進的智能化生產線率先落地在武漢格力工廠投用;同時還聯合高校開展大數據應用和機器自學習算灋研究,實現使用機器學習代替人工判斷,進一步提升了產品品質和生產效率。經過智能化科技改造後,武漢格力工廠控制器智能化新生產線可减少工人50~80人,效率提升15%,半成品原材料庫存週期從72小時下降到48小時。
通過對控制器生產全流程進行自動化、數位化、智能化的方案設計、實施、改造,最終將這套技術先進的智能化生產線率先在武漢格力工廠投用。
通過對控制器生產全流程進行自動化、數位化、智能化的方案設計、實施、改造,最終將這套技術先進的智能化生產線率先落地在武漢格力工廠投用。
在自動光學檢測和自動線上測試後,只需要少量員工對電路板進行抽查。
對電路板進行抽檢。
對電路板進行抽檢。
控制器上晶片極其微小,通過智能化生產線,解决了人工在安裝過程中接換料不慎搞錯,通過自動光學檢測和自動線上測試都無法檢出等問題。
智能化生產線率先投用在武漢格力工廠,减少工人50~80人,人均生產效率同比提升15%。
對出廠的每個控制器進行檢測。
智能化生產線率先投用在武漢格力工廠,人均生產效率同比提升15%。
(長江日報記者周超通訊員伍思夢攝影報導)
【編輯:張靖】
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