遼陽石化精實管理節能降碳提速更提效

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摘要:“我們牢固樹立‘大優化出大效益’理念,加强精實管理,開展攻關,持續優化低溫餘熱發電裝置運行,提升運行效率,百萬度發電量用時360小時,效率提升了18%。”5月23日,遼陽石化能源管理高級主管龍尚雲

“我們牢固樹立‘大優化出大效益’理念,加强精實管理,開展攻關,持續優化低溫餘熱發電裝置運行,提升運行效率,百萬度發電量用時360小時,效率提升了18%。”5月23日,遼陽石化能源管理高級主管龍尚雲說。

遼陽石化全要素實施節能降耗技術攻關,加强節能新技術應用,實現能源集成優化,通過抓實裝置運行安全,提升員工精實操作水准,深度優化節能降本增效,持續降低生產成本,堵住效益“流失點”,4月份燃動能耗總量同比下降8.5%。

深挖裝置優化潜能,遼陽石化堅持問題導向,將裝置生產過程中產生的多餘熱能轉換為電能,瞄準既定目標,進行精准分析,定舉措、抓落實,深度對比分析裝置運行數據,嚴格控制運行參數範圍,做好對溫度、壓力等參數變化的預判,根據裝置上下游運行負荷變化,及時調整優化運行狀態,對排放集液管內的氮氣採取勤排少排的管道,保持最高發電量運行,提升低溫餘熱發電效率,使裝置發電功率提升至2778千瓦,同比提升6.68%,實現了節能與降碳雙贏。

實施節能技術攻關,遼陽石化催化裂化裝置催化煙機可將裝置煙氣勢能轉化為動能,從而大幅節約工業用電。針對煙機結垢趨勢新增,煙機輸出功率逐漸降低的實際情況,屬地組織通過現場技術分析論證,量化具體參數,細化具體步驟,對機組實施線上清垢,實时做好機組運行數據監測,記錄振動值等關鍵數據,持續降低物耗能耗,實現從“耗電”到“發電”的逆轉,單月裝置耗電量减少113萬千瓦時。

開展能源集成優化,遼陽石化深入開展“紅旗爐”競賽,綜合煤價、電價、汽價等因素,緊盯電價開展深度調峰,系統做好機爐優化,加强運行調控,嚴控排烟超標,提升預熱器換熱能力,加快低氮燃燒器改造,優化蒸汽管網運行,全面更換失效保溫,降低生產成本。今年以來,44臺在運加熱爐平均熱效率達到93.05%。

  

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